聚丙烯酰胺在使用過程中,有時候會出現濾布網眼阻塞的狀況,從而會影響到污泥脫水作用,這是因為有少數的酰胺藥劑沒有徹底的溶解開來,構成了通明小塊狀粘性物質造成了阻塞,并不是產品質量的原因。
咱們作為聚丙烯酰胺廠家是適當冤枉的,首先咱們是以質量立足的。出產企業在質量上招搖撞騙是自砸飯碗。其次,聚丙烯酰胺的指標參數有國家標準可循?;炂饰龇椒ㄔS多實驗室也都能做。在沒有化驗的狀況下就很果斷的說咱們質量問題,這個鍋咱們真是背的冤枉。
其實這個問題主要是聚丙烯酰胺沒有徹底溶解或者投加過量引起的。該問題多出現在一些設備簡單粗豪的小廠子。因為這些廠子規劃小,幾乎都沒上主動加藥、主動拌和絮凝劑的設備設備,都是以人工投加。
人工投加就很簡單出現,一下投加許多的狀況,這樣簡單導致拌和桶底部有果凍狀粘性的大塊水不溶物。
許多工人圖省勁,絮凝劑拌和的時刻很短,導致聚丙烯酰胺沒有充沛溶解。未徹底溶解的聚丙烯酰胺就會跑到污泥里,和泥餅壓在了一起,會阻塞濾布和濾網。
假如工人的投加量過大,大于聚丙烯酰胺的水解度許多,就簡單出現處理后污水上清液有粘度的問題。
針對這些問題,我司技術部提出幾點建議:
1、加強負責加藥工人的技術培訓,使其認識到工作疏忽的影響,并熟練掌握絮凝劑投加、拌和、使用上的技能。
2、制造聚丙烯酰胺溶液時,應先在拌和桶中加水,在開拌和機,然后把聚丙烯酰胺PAM沿著拌和構成的漩渦緩慢、勻速、均量投加。
3、依據拌和桶的容積,配比合理量的聚丙烯酰胺全部加完后,應持續拌和不少于30分鐘,使其充沛徹底溶解。往污水中加藥時,拌和桶的拌和電機沒有必要關,讓其持續拌和,除非聚丙烯酰胺溶液的液面低于拌和機的槳葉。
4、溶解后的聚丙烯酰胺溶液,應該盡快用完。超越一天未使用的溶液已經根本失效,就須整理掉。
5、定期整理拌和桶。把底部的未溶解藥塊,雜物等及時打撈出來。
其實上一套全主動加藥設備仍是十分值得的,猛一看一下投入了許多錢。可是時刻一長,后期人工的費用,節省下來的絮凝劑的成本就十分值了。